人民網-江蘇頻道:金陵石化壓縮機組用國產潤滑油試驗取得成功
3月31日,經過三個月的檢測和試運行,金陵石化3號柴油加氫裝置經技術人員檢測進口循環氫壓縮機的運行參數,前軸瓦外溫、振動值、潤滑油總管壓力均正常,設備運行平穩,標志著金陵石化壓縮機用國產潤滑油試驗取得成功,可每年每機組節約油費10萬元左右,類似的機組金陵石化有56臺,而且為進口大機組用油國產化奠定了技術基礎。
據了解,國內煉化企業大型設備中,進口的工業透平與離心壓縮機、空壓機組和膨脹機,其潤滑油大多采用進口,價格是國產的一倍。隨著煉化裝置規?;l展,設備運行苛刻度逐步增加,要求潤滑油具有更好的使用性和長壽命。如何取代進口用油,促進國內高檔潤滑油發展,降低成本,是擺在煉化企業面前需要攻關的難題。
“現在,世界上煉化大型設備潤滑油主要為礦油型渦輪機油,主要生產商是德國、瑞士、日本、美國的公司?!苯鹆晔瘎釉O備中心主任何紀偉介紹,經過數個月的分析試驗和對比發現,長城一種規格的潤滑油的粘度指數、酸值、抗氧性、抗腐蝕等關鍵性能,與進口空壓機和膨脹機用油相當,優于循環氫壓縮機用油,可以完全替代?;旌显囼炦€表明,空壓機和膨脹機用進口和國產油可以混用,而壓縮機用油則不能混用。
“由于這些設備用油多、負荷大、檢修間隔時間長,比如一臺空壓機組一次換油需要近200大桶,一般4年才大檢修一次,必須踩準時間節點,壓力大、難度大。去年12月15日3號柴油加氫裝置檢修期期間,將循環氫壓縮機供油系統,按最低油位加裝長城潤滑油,跑油合格后采樣分析,常規指標符合標準,可以繼續使用,于是機組繼續加長城潤滑油至正常油位,全部替代進口油。經過三個月的監測,循環氫壓縮機組正式啟動,機組透平、壓縮機各方位振動值,各軸瓦內外溫度、聲音,主機轉速,潤滑油壓力、壓差、油溫等,均與進口油相當,以國產長城潤滑油代替進口油取得成功?!焙渭o偉表示,經測算,此次換油節約成本10萬余元,每年補加油還能節省數萬元。
下一步,金陵石化計劃利用檢修時機實施其它循環氫壓縮機、空壓機組和膨脹機組的用油國產化,爭取盡快實現所有進口機組用油100%國產化。(竇豆 陳平軒)