金陵石化進口機組潤滑油國產化試驗成功
3月31日8:00,中石化金陵石化3號柴油加氫裝置現(xiàn)場,技術人員正在檢測進口循環(huán)氫壓縮機的運行參數(shù),前軸瓦外溫、振動值、潤滑油總管壓力正常,設備運行平穩(wěn)。這表明該公司壓縮機用潤滑油國產化試驗取得成功。
進口大型機組在石化企業(yè)非常多見,該公司就有56臺。而進口機組的潤滑油大多數(shù)依靠進口。該公司今年初利用3號柴油加氫大修機會,以國產長城潤滑油代替進口油。
運行3個月以來,一切指標正常,試驗圓滿成功。國產化不僅讓這臺機組年節(jié)約油費10萬元左右,而且為進口大機組用油國產化奠定了技術基礎。?
形勢緊,國產化勢在必行
“現(xiàn)在,世界上煉化大型設備潤滑油主要為礦油型渦輪機油,主要生產商是德國、瑞士、日本、美國的公司。”該公司動設備中心主任何紀偉介紹。
國內煉化企業(yè)大型設備中,進口的工業(yè)透平與離心壓縮機、空壓機組和膨脹機,其潤滑油大多采用進口,價格是國產的一倍。隨著煉化裝置規(guī)模化發(fā)展,設備運行苛刻度逐步增加,要求潤滑油具有更好的使用性和長壽命。如何取代進口用油,促進國內高檔潤滑油發(fā)展,降低成本,是擺在煉化企業(yè)面前需要攻關的難題。
近年來,金陵石化加強與科研機構合作,以點帶面,加快進口用油的取代工作,降本節(jié)資。
攻難點,與研究機構共同探索
為加快石化潤滑油國產化步伐,該公司專門成立“大型機組潤滑油國產化試驗”課題攻關組,設備專家何紀偉帶領攻關組,多次與潤滑油生產商一起,反復研究討論關鍵大型機組潤滑油國產化事宜。
“由于這些設備用油多、負荷大、檢修間隔時間長,比如一臺空壓機組一次換油需要近200大桶,一般4年才大檢修一次,必須踩準時間節(jié)點,保證一次成功,壓力大,難度大。”何紀偉感慨。
攻關組克服習慣思維,充分準備,勇于探索。通過全面了解國產潤滑油在同類設備上的應用業(yè)績、OEM認證、換油周期、價格優(yōu)勢,對設備原用潤滑油進行關鍵性能分析,與相關國產潤滑油對比,篩選出性能與進口油相當或更優(yōu),具有較高性價比的國產潤滑油。
經(jīng)過數(shù)個月的分析試驗和對比發(fā)現(xiàn),一種規(guī)格的長城潤滑油的粘度指數(shù)、酸值、抗氧性、抗腐蝕等關鍵性能,與進口空壓機和膨脹機用油相當,優(yōu)于循環(huán)氫壓縮機用油,可以完全替代。混合試驗還表明,空壓機和膨脹機用進口和國產油可以混用,而壓縮機用油則不能混用。
據(jù)此,該公司決定按檢修時間點,首先實施3號柴加循環(huán)氫壓縮機換油。他們細化方案,提前準備,并制定應急預案,確保換油成功。
求突破,壓縮機用油國產化成功
2016年12月15日,該公司3號柴油加氫裝置檢修期間,何紀偉帶領攻關組,將循環(huán)氫壓縮機供油系統(tǒng),按最低油位加裝長城潤滑油。
12月17日,開始跑油、停泵、檢查清理臨時濾網(wǎng)。12月24日,跑油合格后采樣分析,常規(guī)指標符合標準,可以繼續(xù)使用。于是機組繼續(xù)加長城潤滑油至正常油位,全部替代進口油。今年1月3日,循環(huán)氫壓縮機組正式啟動,機組透平、壓縮機各方位振動值,各軸瓦內外溫度、聲音,主機轉速,潤滑油壓力、壓差、油溫等,均與進口油相當,一些數(shù)據(jù)更好,開車取得成功。
之后,該公司進行每天的跟蹤監(jiān)控。經(jīng)測算,此次換油節(jié)約成本10萬余元,每年補加油還能節(jié)省數(shù)萬元。
下一步,該公司計劃利用檢修時機實施其它循環(huán)氫壓縮機、空壓機組和膨脹機組的用油國產化,爭取盡快實現(xiàn)所有進口機組用油100%國產化。